刘庄矿业:采煤回撤工艺取得新突破
在煤炭行业,采掘工作面的回撤因劳动强度大、安全性差、坑木消耗量大,一直困扰着各大煤矿。近日,刘庄矿业151306综采工作面首次使用TYH型液压支架调移装置(机械手)结合无坑木回撤工艺,进行工作面支架撤除,不仅工期缩短了15天,而且节约人工材料成本100多万元。
众所周知,煤矿工人采煤时会形成一条巷道。这条巷道位于地下数百米,承担着巨大的压力。因此,巷道的顶部要修建顶板,并建造综采支架,以保障巷道的安全。
待这个工作面的煤炭采掘完毕,采煤机、运输机、综采支架等设备要全部从巷道内撤除。按照传统的方式,当上述设备撤除后,需要使用原木支撑巷道的顶板。整个过程中,不仅要使用大量的原木,而且原木的运输、安装等,全部需要人工完成。“劳动强度大,使用的原木无法回收,造成了极大的人力、物力和资源浪费。”
更为重要的是,整个撤除过程非常危险,若巷道支护不及时,回空区的虚顶会很快垮落下来,造成大面积的虚顶来压,形成冲击波,导致原木歪斜、折断等情况,危及人员安全。
郑州千泓机械为您提供最新的实况新闻。